
分享:某離心風機用電機軸斷裂原因
軸是電機中重要的受力結(jié)構(gòu)件,主要起到支撐轉(zhuǎn)動零部件、傳遞旋轉(zhuǎn)運動作用,軸同時承受扭矩和彎矩的作用。在交變應(yīng)力的作用下,軸的變徑處、鍵槽、裝配件根部等位置存在明顯的應(yīng)力集中,易誘發(fā)微裂紋,從而導致軸發(fā)生疲勞開裂[1-8]。
某離心風機用小型電機的功率為11 kW,轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,聯(lián)機運行1 h后電機軸發(fā)生斷裂,電機軸斷裂于伸端裝配軸承的根部。該電機通過直連剛性聯(lián)軸器連接設(shè)備,軸直徑為 45 mm,材料為熱軋態(tài)45鋼。筆者采用一系列理化檢驗方法分析了該電機軸斷裂的原因,以避免該類問題再次發(fā)生。
1. 理化檢驗
1.1 宏觀觀察
圖1為斷裂電機軸的宏觀形貌。由圖1可知:電機軸在變徑位置退刀槽區(qū)域發(fā)生斷裂,斷口平齊,垂直于軸向,無宏觀塑性變形,與內(nèi)、外蓋裝配處存在嚴重的周向摩擦痕跡;截取一對匹配斷口,可見斷面整體較平坦,外沿光亮,呈明顯的臺階特征,擴展棱線匯聚于偏離軸心部的“魚眼區(qū)”;左側(cè)斷口“魚眼區(qū)”內(nèi)凹,保留斷裂特征,但沿軸中心有一周向摩擦痕跡;右側(cè)斷口“魚眼區(qū)”外凸,摩擦嚴重,附近有發(fā)藍現(xiàn)象;退刀槽外沿存在明顯的周向加工刀痕,微裂紋沿加工刀痕伸展。
兩側(cè)斷口的摩擦痕跡是由外凸“魚眼區(qū)”在旋轉(zhuǎn)過程中擠壓造成的,這表明“魚眼區(qū)”的形成時間晚于斷面其他區(qū)域,應(yīng)是最終瞬斷區(qū),說明裂紋起源于退刀槽外沿,最終在心部發(fā)生斷裂。
1.2 掃描電鏡(SEM)分析
利用掃描電子顯微鏡觀察電機軸斷口的微觀形貌,結(jié)果如圖2所示。由圖2可知:部分裂紋起始區(qū)域可見機械損傷的跡象,未受損傷的區(qū)域可見精細的疲勞輝紋,輝紋的弧線圓心指向軸外側(cè);裂紋擴展區(qū)可見疲勞輝紋和二次裂紋,且這些條帶的寬度明顯大于裂紋起始區(qū)域;瞬斷區(qū)呈韌性斷裂特征。
電機軸的斷裂形式為高周疲勞斷裂,且裂紋起始區(qū)位于軸外側(cè)。高周疲勞斷裂通常與循環(huán)應(yīng)力有關(guān),表現(xiàn)為斷口上的平行疲勞條帶,這些條帶是裂紋疲勞擴展過程留下的痕跡。
1.3 化學成分分析
利用電火花直讀光譜儀對斷裂電機軸進行化學成分分析,結(jié)果如表1所示。由表1可知:斷裂電機軸的化學成分符合JB/T 1271—2014《交、直流電機軸鍛件 技術(shù)條件》的要求。
項目 | 質(zhì)量分數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |
實測值 | 0.46 | 0.21 | 0.60 | 0.014 | 0.001 |
標準值 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 |
1.4 力學性能測試
沿斷裂電機軸縱向取樣,對試樣進行常溫拉伸試驗和U型缺口沖擊試驗,結(jié)果如表2所示。由表2可知:斷裂電機軸的強度、塑性及沖擊韌性均符合JB/T 1271—2014的標準要求。
項目 | 屈服強度/MPa | 抗拉強度/MPa | 斷后伸長率/% | 斷面吸收率/% | 沖擊吸收能量/J |
---|---|---|---|---|---|
實測值 | 348 | 624 | 28 | 46 | 29,30 |
標準值 | ≥275 | ≥540 | ≥12 | ≥28 | ≥24 |
1.5 金相檢驗
沿電機軸縱向取金相試樣,將試樣打磨、拋光后,利用光學顯微鏡對其進行觀察。依據(jù)GB/T 10561—2023 《鋼中非金屬夾雜物含量的測定標準評級圖顯微檢驗法》,基體區(qū)夾雜物評級為AT0,AH0,BT0,BH0,CT1.0,CH0,DT1.0,DH0,DS0級,夾雜物含量較低。斷裂電機軸的顯微組織形貌如圖3所示。由圖3可知:試樣基體區(qū)的組織為鐵素體+珠光體,鐵素體呈網(wǎng)狀分布,呈輕微的帶狀特征,晶粒均勻、細小,為45鋼正常熱軋態(tài)組織[9];斷口區(qū)組織與基體區(qū)未見明顯差異,未見明顯冶金夾雜或熱加工缺陷。
1.6 退刀槽圓角尺寸及粗糙度測量
在退刀槽圓角R附近沿軸縱向取金相試樣,試樣的微觀形貌和表面三維形貌如圖4所示。由圖4可知:圓角R尺寸(半徑)為0.74 mm,滿足圖紙要求(R=0.5 mm);垂直于刀痕方向的線粗糙度為16.0 μm,粗糙度較大。
2. 綜合分析
該斷裂電機軸的斷口平齊、垂直于軸向、塑性變形不明顯、存在明顯擠壓痕跡,斷面可見細密疲勞輝紋和二次裂紋,輝紋弧線的圓心指向軸外沿、條帶尺寸明顯寬于斷裂源區(qū),表明電機軸發(fā)生了高周疲勞斷裂,裂紋擴展過程中電機軸受力均勻、穩(wěn)定。結(jié)合現(xiàn)場運行情況,電機運行約1 h后電機軸發(fā)生斷裂,電機軸轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,循環(huán)次數(shù)超過1.8×105次,具備高周疲勞工作條件。疲勞裂紋起源于表面退刀槽的整個圓周,有明顯的臺階特征,為多源疲勞開裂,進一步表明該處存在明顯的應(yīng)力集中。
該斷裂電機軸的化學成分和力學性能均符合標準要求,材料中的非金屬夾雜物含量較低,顯微組織正常。表明電機軸的材料及熱處理狀態(tài)無異常。此外,裂紋附近也未見異常組織、冶金缺陷或熱加工缺陷。然而,在交變應(yīng)力作用下,熱軋態(tài)45鋼的強度偏低,其表面抗疲勞開裂能力不足。因此,有必要換用調(diào)質(zhì)態(tài)45鋼,以提升電機軸可靠性。
加工制造方面,退刀槽表面明顯可見周向加工刀痕,微裂紋沿加工刀痕伸展。經(jīng)測量,退刀槽圓角R尺寸滿足圖紙要求,而粗糙度為16.0 μm,表明表面加工質(zhì)量較差,造成局部應(yīng)力集中。由此表明,退刀槽表面加工較粗糙誘發(fā)了裂紋的萌生。
該斷裂電機軸斷口試樣的瞬斷區(qū)僅占整個斷面的1%~2%,表明電機軸工作時所受的名義應(yīng)力較小,排除電機載荷較大的可能。此外,瞬斷區(qū)偏離軸的中心,且軸與內(nèi)、外蓋裝配處均存在嚴重的周向磨痕,理論上軸與二者應(yīng)為間隙配合,說明電機軸存在偏軸旋轉(zhuǎn)的情況,運轉(zhuǎn)過程中彎矩較大。造成電機軸偏軸旋轉(zhuǎn)的因素包括電機轉(zhuǎn)子不平衡、電機與連接設(shè)備不對中、軸裝配不對中、電機整機振動等,需要對電機進行進一步排查。
3. 結(jié)論與建議
該斷裂電機軸的斷裂形式為高周疲勞斷裂,電機偏軸旋轉(zhuǎn),退刀槽加工較粗糙,熱軋態(tài)45鋼強度偏低,最終導致電機軸發(fā)生斷裂。
建議排查電機、軸、轉(zhuǎn)子以及與設(shè)備的裝配情況,提升退刀槽表面加工質(zhì)量,換用調(diào)質(zhì)態(tài)45鋼電機軸,以提升軸的可靠性。
文章來源——材料與測試網(wǎng)